略說預分餾單元的優化畢業論文
1預分餾單元操作調整的過程
預分餾塔T-101分階段降低了回流比調整在進料溫度保持130℃不變的前提下,將預分餾塔塔底重沸器E103中壓蒸汽流量由2.2~2.5t/h,逐步降到1.5~1.8t/h,降低中壓蒸汽的同時,塔頂回流量同步由3.2~3.5t/h,降到2.4~2.7t/h。調整后,裝置操作正常,整體未受任何影響。預分餾塔T101的頂溫由78~82℃降至72~75℃;底溫由158~162℃降至152~155℃;高壓瓦斯調節閥PV101/B的開度依舊在30%~50%之間,變化比較小。由于裝置瓦斯產量沒有明顯的減少,預分餾單元繼續優化操作。預分餾塔塔底重沸器E103中壓蒸汽流量由1.5~1.8t/h逐步降到1.0~1.2t/h;與此同時,塔頂回流量同步由2.4~2.7t/h降到1.2~1.4t/h。調整后,預分餾塔T101頂溫由72~75℃降至62~65℃;底溫由152~155℃降至145~148℃;高壓瓦斯調節閥PV101/B的開度變化很大,雖然在0~100%之間大幅度的波動,但瓦斯產量總體上明顯減少,操作調整取得明顯的效果。
2操作調整后新出現的問題
預分餾塔T101頂回流泵P102額定流量為12m3/h,調整后,由于長時間低于機泵負荷下限工作,摩擦導致泵內混合C5氣化,機泵經常不上量,且多次發生密封泄漏。泵不上量時,預分餾塔T101就會有沖塔現象,頂溫、頂壓、回流罐液位均有迅速的上升,導致裝置操作大幅度的波動。塔頂冷回流的中斷,就會產生大量的瓦斯,高壓瓦斯調節閥PV101/B的開度在短時間內就會達到100%,對催化裝置的正常生產造成沖擊。為使回流泵正常上量,必須增大塔底蒸出量,才能保證住相應的回流。而增大塔底蒸出量,就必須增加T101底溫。而總廠生產要求,必須減少瓦斯蒸出量,要求底溫不能高于150℃,這樣預分餾單元的正常生產與預分餾單元瓦斯產出形成新的矛盾。
3最終的調整控制方案
為徹底解決瓦斯產量和預分餾單元正常生產的矛盾,車間于2013年3月8日,繼續深入優化預分餾單元的操作。由于對T101頂餾出產品沒有嚴格的要求,因而該組分可少出甚至是不出,只要不影響200#單元進料的平穩,都是允許的。因而此種情況下,探索將精餾塔T101當作閃蒸塔使用。逐步關小直到關死塔底重沸器E103的蒸汽,預分餾塔T101塔底停止加熱后,塔頂壓力由0.28MPa降至0.25MPa左右。由于塔底重沸器停止加熱,<60℃組分進入回流罐V101中的數量大為減少,回流罐液位下降很快,所以停止塔頂回流泵P102的運行。停運P102后,200#單元進料流量正常,操作未受到影響。逐步關小原料加熱器E101的蒸汽,逐步降低原料進T101溫度。當原料進塔溫度由130℃降至100℃以下時,塔頂壓力由0.25MPa降至0.17MPa以下,T101塔底泵也由于進口壓力低,而導致有抽空現象,200#單元進料流量發生劇烈的波動,由10t/h降至8t/h左右,且波動幅度很大。200#單元操作受進料不穩的影響,也發生很大的'波動。只得開大原料加熱器E-101蒸汽,又將原料進塔溫度提升至110℃左右時,塔頂壓力恢復至0.20MPa,T-101塔底泵抽空現象消失,200#單元進料流量恢復正常。為保險起見,原料進塔溫度設定在115℃。調整前后,預分餾塔T-101操作參數所示。
4調整后效果分析
經過調整,預分餾塔T101成功的由精餾塔轉變為了閃蒸塔,塔頂高壓瓦斯的產量也最大幅度的減少,瓦斯調節閥PV101/B開度也保持為0%,消除了導致催化裝置加工量受到影響的不利因素,有利于總廠的產品平衡和實現總廠經濟效益的最大化經過調整,預分餾單元停掉了塔底重沸器E103和塔頂回流泵P102兩臺耗能設備,在不影響特種油裝置正常生產的前提下,節約了大量的蒸汽和電。4月份,特種油裝置耗電62074kW·h時,較3月份的63883kW·h時,一個月節約了1800kW·h時的電能;4月份,蒸汽消耗6724t,較3月份的6440t,一個月節約了280t的蒸汽。經過操作的調整,特種油裝置本年度內即可實現蒸汽和電能13萬余元的節約,不僅降低了職工的勞動強度,還實現了良好的社會和經濟效益。
【略說預分餾單元的優化畢業論文】相關文章: