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中藥制藥行業廢水處理工程設計研究論文
摘要:選用水解酸化/SBR/混凝沉淀組合工藝處理某中藥企業生產廢水,處理規模為600m3/d,原水水質COD為1200mg/L、BOD5為520mg/L、NH3-N為5mg/L、SS為80mg/L、TP為2.5mg/L及pH值為5~6,出水水質執行《提取類制藥工業水污染物排放標準》(GB21905-2008)表2排放標準,即COD≤100mg/L、BOD5≤20mg/L、NH3-N≤15mg/L、SS≤50mg/L。結果表明該工藝運行費用低、操作簡單、管理方便、無二次污染,適于大規模推廣應用。
引言
河南某中藥企業廢水主要包括生產廢水和少量辦公、生活廢水,生產廢水中主要包括前處理車間洗藥、泡藥廢水;提取車間煎煮廢水和部分提取液及設備沖洗排放廢水;辦公、生活廢水為辦公樓排放的污水。中成藥類生產廢水中主要含中藥有效成分殘留物、木質素、纖維素、半纖維素、老化的大孔樹脂、有機溶劑(乙醇)、甙類、蒽醌類、生物堿及其水解產物等多種物質。處理廢水總量為464.65m3/d,考慮水量波動,日變化系數取1.3,則該污水處理站最大日設計規模為600m3/d。從企業的實際情況出發,結合當地條件,本著經濟、有效的原則,對該污水處理站進行工程設計,選用水解酸化/SBR/混凝沉淀組合工藝對其進行處理,使污水站出水水質滿足《提取類制藥工業水污染物排放標準》(GB21905-2008)表2標準的要求。
1設計進水和出水水質
該企業生產廢水為偏酸性廢水,具有污染物濃度高、水質水量波動大等特點。廢水水質及排放標準見表1。
2廢水處理工藝流程
根據廢水處理工程的實際運行情況,結合本項工程的水質、水量及處理要求,為達到用最低的建設費用和運行成本取得最佳的出水效果的目的,確定采用水解酸化/SBR/混凝沉淀工藝。廢水處理工藝流程如圖1所示。
3主要構筑物及設計參數
(1)格柵。人工粗格柵1道,B=0.5m,e=10mm;機械細格柵1道,B=0.5m,e=3mm,材質均為不銹鋼。
(2)調節池。尺寸為14.0m×9.6m×4.5m,鋼混結構,有效容積為320m3,水力停留時間為12.8h。設潛污泵2臺,1用1備。
(3)水解酸化池。尺寸為12.3m×4m×6.3m,鋼混結構,總有效容積為295m3,總水力停留時間為11.8h。池內設彈性填料,底部設布水器均勻布水,出水經溢流堰排水至集水槽后自流進入SBR反應池。
(4)SBR反應池。2座,單座尺寸為12m×6m×5.5m,鋼混結構。污泥濃度(MLSS)為4000mg/L,污泥負荷為0.075kgBOD5/(kgMLSSd)。采用非限制性曝氣,運行周期為8h,其中進水4h,曝氣時間6h,沉淀時間1h,潷水1h。設置旋切式曝氣器300套,潷水器2臺。
(5)中間水池。尺寸為5m×4m×5.3m,鋼混結構,有效容積為100m3。設置潛污泵2臺,1用1備。(
6)混凝沉淀池。采用穿孔旋流斜管沉淀池,混凝區配置加藥系統,沉淀區設置排泥系統。混凝區尺寸為3.6m×1m×5m,沉淀區尺寸為3.6m×3.6m×5m,碳鋼結構。設置斜管填料,雙室加藥裝置,管道混合器進行藥劑混合。
(7)接觸池。尺寸為3.6m×1.2m×3.5m,鋼混結構,有效容積為13m3。設置二氧化氯發生器1套。
(8)貯泥池。尺寸為4m×3m×4.3m,鋼混結構,有效容積為48m3,用于貯存混凝沉淀池和SBR排出的剩余污泥,池中污泥送至污泥脫水間脫水
。(9)綜合間。尺寸為15m×6.6m×4.2m,磚混結構。鼓風機房及配電室,羅茨鼓風機4臺,3用1備,供SBR池供氧,調節池及污泥貯池曝氣攪拌。(10)污泥脫水間。尺寸為9.9m×7.2m×4.2m,磚混結構。污泥脫水間內設置污泥濃縮脫水一體機1套。配套無軸螺旋輸送機進行污泥輸送。
4處理效果及分析
廢水處理各工段出水水質見表2。采用水解酸化/SBR/混凝沉淀工藝處理制藥行業生產廢水,能有效地去除制藥行業生產廢水中的COD、BOD5、NH3-N、TP及SS,使其出水各指標均能滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)1級標準的要求。
5調試運行
根據該工程處理工藝流程,對各關鍵設備和單體進行充水單機調試及聯動調試,具體操作如下:(1)調節池進入調節池的生產廢水偏酸性,為預防進入處理站的廢水過度偏酸性,保證后續處理正常運行,故而采用自動加減裝置,中和進入調節池的酸性廢水。(2)水解酸化池向水解酸化池中投加比例為10%的干污泥,在不同的溫度條件下,投加的比例不同,溫度越低則投加量越大。控制進水COD濃度為500mg/L,進水1~2周后,逐漸增加其進水COD濃度,當發現池內懸浮填料有掛膜,且出水不再有污泥上浮溢出,出水逐漸變清(此過程需3~4周)時,再繼續馴化1周,檢測池內COD去除率穩定后,即可認為水解酸化池啟動基本完成。(3)SBR池向每個SBR池投加1~1.5t的同類廢水干污泥,當SBR池達到設計水位時,開啟鼓風機進行充分曝氣,推動池內混合液流動混合。在SBR池停止進水的情況下,悶曝氣24~48h后,觀察池內活性污泥顏色、生物量和COD等指標的變化情況,以接種污泥回復活性為準,停止曝氣,靜沉1~2h,排出上清液,重復上述操作。根據情況,階段性進入水解酸化池的出水,直到出水清澈,鏡檢可發現污泥中出現大量原生動物,同時,SV=30%,表明調試結束,可全負荷運行。(4)混凝沉淀池采用加藥泵向混凝沉淀池中投加絮凝劑PAC和PAM,通過機械攪拌作用使廢水與藥劑充分混合,提高沉淀區的沉淀效果。PAC的初始投藥量為100mg/L,PAM的初始投藥量為5mg/L,根據出水SS等污染物含量可適當增減投加量,以確定最佳投藥量。
6經濟分析
該工程總投資為369.18萬元,包括構(建)筑物、設備等直接投資為310.94萬元;設計費、調試費等間接投資為58.24萬元。運行成本主要包括電費、人工費以及藥劑費等,運行費用總計904.24元/d,折合噸水成本為1.51元/t水。
7結語
(1)針對中藥制藥行業廢水中的污染物濃度較高,pH值偏低,水質水量波動較大等特點,選用水解酸化/SBR/混凝沉淀組合工藝對其進行處理,工程運行實踐表明工藝選擇是合理的。(2)生產廢水經組合工藝處理后,其出水各污染物指標均能達到《提取類制藥工業水污染物排放標準》(GB21905-2008)表2標準的要求。(3)采用該工藝處理中藥制藥行業廢水的出水水質好、運行費用低,具有較好的環境效益和經濟效益,同時其處理效果穩定可靠,操作簡單,有很高的推廣價值。
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